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英德登高车出租,   负载口独立液压阀电控系统实验方法和内容??
新闻分类:行业资讯   作者:admin    发布于:2018-06-104    文字:【】【】【


     英德登高车出租,   负载口独立液压阀电控系统实验方法和内容??     英德登高车租赁,  英德登高车公司       1负载口独立阀电控系统试验台搭建下图为负载口独立液压阀电控系统原理图,负载口独立阀分别连接桥式回路的两端,先导阀的先导油压力由减压阀设定,减压阀设定值为1.8MPa,系统压力由比例溢流阀调定,LVDT位移传感器采集主阀芯位移信号,转换为电压信号传输到负载口独立阀控制器的模拟量输入端口,薄膜式压力传感器采集供油压力Ps、回油压力Pt、工作口压力同样转化为电压信号传输到控制器输入端口,控制器输出2路数字电压驱动先导阀连接的直线式音圈电机;桥式回路实现模拟负载工况,改变桥式回路中的调速阀的节流口开度来控制进油口的压力,模拟负载工况。为了后续介绍方便,定义左侧主阀与桥式回路连接腔为A腔,右侧主阀与桥式回路连接腔为B腔。



       该液压系统采用变频电机驱动,最高1500r/min,栗出口流量最高150L/min,符合单片负载口独立工作阀通过120L/min流量的要求。当多联阀工作,可以采用多泵合流,最高达到250L/min。负载口独立阀实验研究:  主阀芯位移控制实验a)位移阶跃响应实验负载口压力控制和阀口流量控制都是基于主阀芯位移控制进行的外层控制封装实现。因此研究主阀芯位移的控制性能具有重要意义。实验模型分别设定±1,±2,±3mm目标位移,研究实验模型下位移阶跃响应曲线。实验模型可以实现不同位移阶跃响应。以响应曲线从零上升到稳态值50%的时间为延迟时间,以稳态值10%上升到90%的时间作为上升时间,以稳态值的2%作为调整时间,以响应曲线的最大峰值与稳态的差作为超调量。时域指标以正向阶跃为例计算:稳态工况下:系统上行死区PWM=53.32%,下行死区PWM=46.67%,根据双极式H型PWM变换电路得音圈电机驱动电压,则系统上下行稳态电压分别t/fll=2.125V,f/fl2=-2.132V,负电压代表推动先导阀反方向运动。即稳态下音圈电机驱动电压绝对值基本相同,即单边阀芯上下行基本对称。稳态工况下先导阀在P-A/B的临界开口处轻微调整阀口开度保证主阀芯上下两腔液压力与主阀弹簧力及液动力相平衡。当完成A->T正向位移阶跃变化时,控制器以上行死区计算,当完成P->A负向阶跃变化时,以下行死区计算。以2000um阶跃响应为例,当t二0.2s时设定2000um的目标位移,大于实际值,输出较大驱动力,先导阀克服弹簧力、液动力以及摩擦力运动后使先导油Psp与主阀下腔联通(主阀上腔与回油联通),先导油推动主阀芯克服弹簧力、液动力和摩擦力快速迗到2000um,由于惯性作用主阀芯位移越过2000um,则控制器输出较小音圈电机驱动力,推动先导阀轻微减小阀口,降低主阀芯下腔的压力,由于弹簧力作用主阀芯位移回复2000um,通过控制器不断周期控制,调整先导阀阀口开口量,最终使得先导阀阀口开度保证主阀芯上下两腔液压力与主阀弹簧力及液动力相平衡。b)正弦跟随实验:负载口压力控制和阀口流量控制工况下,主阀芯位移会经常发生变化,因此研究主阀芯位移在小范围的频繁变化具有重要意义。阀控制器分别产生少1000函数的正弦信号,研究主阀芯正弦跟随响应性能。取下的滞后时间,滞后相角;10取下滞后时间滞后相角灼(^=37.7;因此当正弦跟随频率越大,系统正弦跟随相角滞后越大。





    2负载口压力控制实验,  负载口压力控制保证执行器进出油口连接油腔压力可控,通过独立控制背压,减小节流损失,可保证执行器获得良好的运行状况,提高液压系统节能性。1)节流控制背压实验。设定泵出口流量40L/min,溢流阀15MPa,主阀芯一P->A全开,改变主阀芯二位移来改变节流口开度,进而控制B腔压力。(1)[0,2)时间段系统已经完成5Bar的背压控制,B腔压力稳定在5Bar,主阀芯二位移稳定在1962um附近,通过主阀芯二阀口的流量,和泵出口流量基本相同。(2)[2,6)时间段系统实现了60Bar的上升沿压力控制,压力控制调整时间63和超调量分别为ts=390ms和cr=7.22%,主阔芯二位移稳定在1555um附近。同理得到主阀芯二阀口流量.  (3)[6,9)时间段系统实现了5bar的下降沿压力控制,主阀芯二回复为1962um,主阀芯二位移调整时间略长,主要是因为压力误差偏小,外层压力闭环控制器累计误差累计过慢造成的。2)进口节流控制出油口压力实验,设定系出口流量40L/min,溢流阀15MPa,主阀芯一P->A全开,对阀芯二进行位移控制,使阀芯二阀前压力达到lOMpa,此时主阀芯二位移为1373um。对阀芯一进行出油压力控制,控制阀芯一阀后压力。(1)[0,4)时间段系统完成5Bar的压力控制,主阀芯一位移稳定在-1130um,主阀芯二仍在1373um,通过主阀口一的流量,主阀口二的计算流量,两主阀芯通过桥式回路连接,两阀芯阀口通过流量基本相等。(2)[4,9)时间段系统实现了60Bar的上升沿压力控制,压力控制调整时间和超调量分别Sts=385ms和0=3.13%,主阀芯一位移稳定在-1330um。同理得到阀口流量,阀芯二阀口流量。(3)[9,12)时间段系统完成5bar的下降沿压力控制,主阀芯一回复为一1130um0.   



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     3主阀芯流量控制实验  a)进油流量控制,出油位移控制,设定泵出口流量l00L/min,溢流阀lOMPa,阀芯一计算流量反馈控制,阀芯二位移控制,设定值2000um实现固定节流口回油,系统在Is实现30L/min到70L/min的上升沿阶跃,在4s实现70L/min到30L/min的下降沿阶跃。研究进口流量控制性能。(1)[0,1)时间段系统已经完成30L/min的流量控制,A腔和B腔压力分别稳定在14.4Bar和8.7Bar,两阀芯直接连接桥式回路,且桥式回路未节流,但由于管道沿程损失,B腔压力小于A腔。(2)[1,4)时间段从图中看出,系统实现了70L/min的上升沿流量控制,A腔和B腔压力分别稳定在34.8Bar和21.2Bar。由流体沿程损失计算公式可知流体流速增大,A腔和B腔压差进一步增大,流量调整时间和a2超调量分别为404ms和7.37%,两工作腔压力调整时间,主阀芯一位移由1530um调整为-1810.4um。且两腔压力调整时间取决于计算流量控制性能。(3)[4,5.5)时冋段系统实现了30L/min的下降沿流量控制,由于流入主阀芯一和主阀芯二的流量仍为30L/tnin,则压力又回复到34.8Bar和21.2Bar,主阀芯一的位移由-1810um回复到-1530uni。b)进油位移控制、出油流量控制,设定泵出口流量l00L/min,溢流阀为lOMPa,阀芯一设定位移控制S=-2500um,阀芯二计算流量反馈控制,在3s实现20L/min到50L/min上升沿阶跃;6s实现50L/min到20L/min下降沿阶跃。研究出口计算流量控制性能。(1)[0,3)时间段系统已经完成20L/min的流量控制,A腔和B腔压力分别稳定在94.4Bar和90.2Bar。主阀芯一稳定在设定值-2500uni,主阀芯二稳定在1392um0(2)[3,6)时间段从图中看出,系统实现了50L/min的上升沿流量控制,A腔和B腔压力分别稳定在89.IBar和80.8Bar。流量调整时间181ms和3.54%,两工作腔压力调整时间,主阀芯二位移由1392um调整为1656um。从图中看出B腔压力波动较大,主要是因为阀口通过50L/min的流量阀口流速增大,主阀芯液动力增加,使得主阀芯位移产生小范围波动,进而进油压力B腔产生波动。(3)[6,8)时间段系统实现了20L/min的下降沿流量控制,压力回复到89.1Bar和80.8Bar,主阀芯二位移由1392um回复到1656um。




     4压力流量复合控制,设定泵出口流量l00L/min,溢流阀为lOMPa,阀芯一设定流量控制,阀芯二设定压力控制,研究不同背压对进油流量控制性能的影响。(1)[0,2)时间段系统已经完成50L/min的流量控制,A腔和B腔压力分别稳定在18.1Bar和lOBar。主阀芯一稳定在设定值-1656um,主阀芯二由计算流量控制策略稳定在2136um。(2)[2,4)时间段在2s系统实现了20Bar的上升沿压力控制,A腔和B腔压力分别稳定在28.3Bar和20Bar。流量经过调整回复稳定,流量调整时间ts=184ms,两工作腔压力调整时间,由于阀芯一阀口压差减小,需要增大阀口开度来维持流量恒定,主阀芯一位移由-1656um调整为-1674um;由压力控制策略知,为了增大背压,需要减小阀芯二阀口,主阀芯二位移由2136um调整为1851um0   (3)[4,6)时间段系统实现了30Bar的上升沿压力控制,A腔和A腔压力分别稳定在38.5Bar和30Bar,流量经=514ms回复稳定,主阀芯一位移由-1674um调整为-1697um,阀芯二的位移由1656um调整为1760um。



   


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